錦石化節能降耗創效3140萬
發布時間:2008-01-16
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2007年,錦州石化公司完成節能節水措施30項,實現每小時節汽22噸、節電405度、節油0.6噸、節新水411噸、節循環水410噸、節軟化水10.8噸,節能節水效益折標油13200噸,創經濟效益3140萬元,走出了一條以資源效率為中心,推進企業走內涵式發展的道路。
該公司以創建節能節水型企業為目標,節能節水工作收到實效。在對新水、循環水、軟化水、蒸汽、電、燃料消耗工藝流程、消耗量、計量點、能源等級、管徑大小、用后去向、回收利用等情況進行普查的基礎上,制定節能節水計劃,按照水、電、汽、油分類,分解落實到公司所屬20個車間53套裝置。建立起能源計量檢測點1109個,并配備相應的計量儀表。對能源計量器具臺賬采用計算機動態管理,定期編制和下發能源計量儀表檢定或校準計劃,使能源計量儀表完好率達到98%,周檢率達到100%,計量率達到100%。對兩套蒸餾裝置常壓爐、減壓爐、焦化爐、重整501重沸爐、常壓塔底泵、蒸汽系統管網疏水器等進行監測標定,機動部門還針對重點耗能設備加熱爐,購置專門的加熱爐效率分析儀,定期對加熱爐及油電站鍋爐進行現場監測分析,有效提高了加熱爐、油電站鍋爐工作效率。
針對地下水管網超期運行、系統老化的情況,將降低水耗作為重點,建立起完善的凝結水回收系統,實現了水資源的循環利用。通過對化工污水回用設施實施改造,實現每小時多補中水100至150噸到循環水廠,大幅減少了新水消耗。優化煉油污水回用裝置生產運行,每年可減少外排污水500余萬噸,生產一級優質除鹽水336萬噸,節約新水336萬噸,創效近千萬元。通過對地下水管網進行漏點勘查,修補20處漏水點。為使耗能設備始終處于最佳運行狀態,該公司對一套蒸餾裝置換熱系統進行技改優化,使裝置換熱終溫由285攝氏度提高到295攝氏度,減少了常壓爐的燃料消耗,降低了加工成本。