攀鋼板坯連鑄滴鋼不漏 (2006-04-13)
發布時間:2007-12-04
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1號板坯首次連續5個月不漏鋼,2號板坯首次連續4個月不漏鋼,整體不漏鋼爐數首次突破7000爐大關,12個流組中首次有10個流組同時保持1000爐以上不漏鋼,單流不漏鋼爐數首次突破10000爐大關,邁進全國同行業先進行列。4月4日,新鋼釩煉鋼廠有關人士告訴筆者,這“5個首次”表明,經過10余年的探索,攀鋼板坯連鑄不漏鋼控制技術已經走向成熟,其中管理創新起到了強有力的催化作用。
攀鋼板坯連鑄由于受釩鈦鋼水粘度大、流動性差以及爐機距離遠等因素的影響,不漏鋼控制難度居國內前列。自1993年1號板坯連鑄機誕生以來,新鋼釩煉鋼廠就將控制漏鋼作為一項重要工作,通過加強職工技術培訓、完善鑄機功能、總結先進操作法、開展“萬爐不漏鋼”勞動競爭等措施,使漏鋼次數逐年降低,2004年漏鋼24次,溢漏率為0.06%,與國內先進廠家相比還有一定差距。為進一步控制漏鋼,2005年,煉鋼廠在管理思路和管理方法上進行了大膽創新,變事后分析為預防性研究,變事故控制為目標監控。該廠將漏鋼控制小組轉變為不漏鋼控制小組,其主要職責由每次漏鋼后召開分析會,變成定期召開專題會,研究當前可能導致漏鋼的影響因素,從中抓住要因制定防范措施。根據系統化、過程化監控的原則,煉鋼廠推出了新的《結晶器保護渣液渣層測量管理規定》、加強對結晶器保護渣質量監控、現場技術指導、結晶器液面渣況控制、典型案例剖析、先進操作法交流等九大不漏鋼控制措施。2005年,新鋼釩煉鋼廠板坯連鑄漏鋼16次,溢漏率為0.03%,進入了全國同行業平均水平;今年一季度在溢漏率為零的基礎上,又取得了“5個首次”的突破,實現了不漏鋼控制技術質的飛躍。
不漏鋼控制技術的成熟,不僅為全廠生產穩定創造了條件,也取得了較好經濟效益。僅一季度,由于漏鋼次數下降,同比減少直接經濟損失300多萬元,有效降低了生產成本。