邢鋼焦化廠全面加強煤氣生產管理 (2006-04-12)
發布時間:2007-12-04
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去年曾被邢鋼公司評為“效益杯”先進單位的焦化廠,今年按照袁世臻董事長、總經理在職代會上提出的“實現效益增長方式戰略性轉變”和“創辦節約型企業”的要求,堅持眼睛向內、深挖潛力,在去年成功實驗單種煤煉焦,降低總成本7000萬元的基礎上,又在焦爐煤氣的生產和管理上下功夫做文章,積極探索降成本的新路子。
焦爐煤氣,作為一種新型綜合能源,因其熱值高,且棄之是害、用之為寶,已在鋼鐵企業得到廣泛應用。邢鋼公司現有2座焦爐,按年產90萬噸焦炭計算,每小時煤氣發生量在46100m3以上,是公司生產的重要能源之一,從成本構成的角度看,也占焦化總成本的15%以上。去年焦化廠開展的127項技術創新攻關中,就有10余項是圍繞著改善煤氣生產與管理的,并取得了實際成果。今年以來,該廠面臨生產任務重、環保項目達標要求高的雙重壓力,但降成本這根弦始終沒有松。在組織引導員工開展的“胸懷全局降成本、開源節流挖內潛”討論中,他們給自己提出這樣一個問題:鐵、鋼、材產量大幅提高,煤氣已基本利用,在這樣的情況下,作為焦爐煤氣生產廠,從操作和管理上還有沒有潛力可挖?回答是肯定的,關鍵是要有過硬的控制措施。于是他們通過算賬對比,并依照生產流程,一個崗位一個崗位,一個環節一個環節的分析查找,緊緊圍繞“提高產量、穩定供應、節約成本、降低自耗量”這4個大目標,制定出5項保證措施:1、控制標準溫度下限。2、細化調節,實現測溫崗位爐溫調節標準化,穩定焦爐煤氣自耗量;3、建立指標數據分析臺帳。4、更新調火手段,降低燃燒火焰高度,增加風門開度、提高煙道吸力,保證空氣過剩系數,確保煤氣燃燒更為合理;5、加強各個工序環節的操作管理,保證煤氣質量穩定。據了解,3月份以來,該廠的5項措施已全部分解到各個工區,開始實施并同考核掛鉤,節約了煤氣自耗量,對進一步降低生產成本產生了積極的影響。統計顯示,3月1?26日,冶金焦產量66749噸,煤氣自耗量1505萬m3,同比降低2.4%。